作者:由之 发布时间:2009/10/10 点击数:1600
继今年7月白山坪公司在龙塘煤矿召开煤质工作会议,组织全体与会人员参观该矿筛选系统后,
提起龙塘煤矿煤仓筛选系统的改造,就不得不提到两个特殊的人物,一个是“铁算盘”矿长黄木林,一个是“小改革”煤仓管理员邓乐群。
邓乐群2006年6月调煤仓负责煤质管理,当时煤仓二道筛采用的是风选系统,机电故障影响多,选煤效率低,全矿月精煤量不到总产量的30%。机电故障多到什么程度呢,矿里有时不得不派电钳工守在煤仓,邓乐群半夜也会被叫到煤仓处理故障。
风选系统不仅故障多,而且消耗大,一台大功率风选电机加上4台抛床电机,每月电费一万多元,维修材料费三、四千元。面对这一大困扰,黄矿长心焦,邓乐群着急。为解难题,小邓跟着当时分管煤质的总支书记、现任销售部经理刘善平冒着煤灰钻煤仓,跑上跑下观查,回到家里还琢磨。他大胆提出甩掉风选、改用筛选的方案,得到矿里支持。可筛选用多大孔径的筛子呢,邓乐群跑到耒阳市买来3种孔径的筛子进行试验,决定采用10×15厘米的筛子。筛选改造完成后,电力消耗下降80%,精煤率提高40%,效益可观。
初战告捷,矿长黄木林打起了提高粉块煤产量的主意。粉块煤是龙塘煤矿精煤中的精品,不但售价高,而且在市场享有免检盛誉,但每月仅能选出两百多吨。邓乐群在他的鼓励下,又对第一道筛进行改造,将原孔径100×100厘米的筛子改成50×50的筛子,当月粉块煤产量翻了一番,月增效近4万元。
2009年,受金融危机影响,煤炭售价下降,市场疲软,矿经营效益滑坡,黄矿长又打起了算盘,精煤率能不能再提高一些呢?邓乐群通过观察,发现二道筛由于场地限制筛面不够大,致使筛选不完全,建议在第二道筛子下面再加一道孔径为6×8厘米的筛子,将二道筛的筛上物过三道筛。黄矿长立即拍板,亲自召集机电技术人员设计施工。此举将龙塘煤矿的精煤率由60%提高到80%以上,次精煤同步增产,精煤次精煤率100%,在全公司首开无普煤销售先河。
三改煤筛,效益显著,但也似乎到了顶峰。可黄木林不这么想,邓乐群也不这么想。他们又琢磨将第一道筛的孔径改成40×40。为解决筛上物增多、选矸不赢的问题,又添置了一台输送带加长选矸距离。
这次改造又成功了,当月粉块煤产量再提高30%。
一步一个金窝窝,龙塘煤矿月均精煤率77%,最高达到85%,产量仅占公司总产量的27%,而利润贡献却占公司的63%,管理效果脱颖而出。
擅长抓煤质的公司销售部经理刘善平根据龙塘煤质现状,建议消除次精煤,将精煤率提高到100%
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